上一版  下一版
揪出十年不遇隐患
他们和国际机组交流“无障碍”
■简讯
400多名职工“森呼吸”
下一篇4 2017年03月17日 版面导航 放大 缩小 默认        
广州石化炼油四部:
揪出十年不遇隐患

 

    一天,广州石化炼油四部S Zorb(催化汽油吸附脱硫)装置内操李海龙在监控参数时,发现一个奇怪的现象:原料油进料罐进出料显示值保持平衡的情况下,进料罐液位却不断上涨。

    当他纳闷时,进料罐液位接近报警值70%。

    “不行,液位再涨,原料油进料罐会满罐跑油的。”李海龙意识到问题的严重性。

    他马上把原料油进料罐由自动控制改为手动操作,并通知外操立即核对进料罐液位,然后打电话报告班长徐志军。

    经过手动调节,液位平稳后,原料油进料罐进出料量显示值偏差很大。

    “进出料两个显示值中肯定有一个是错误的。”李海龙根据经验判断。

    在控制室,关键参数有两个信号指示,其中A信号进DCS系统参与控制调节,B信号进SIS(安全仪表系统)系统参与联锁。

    “马上对两个系统上的参数进行核对。”闻讯跑来的徐志军对李海龙说。

    经确认,原料油进料罐出料量显示有偏差。徐志军第一时间向装置工艺主管汇报,并联系仪表人员排查故障。

    “DCS上还有没有其它参数显示值与实际值有偏差?”在仪表人员未到达之前,为确保安全,徐志军要求操作人员对所有参数进行核对。

    果然,操作人员发现还有两个工艺参数显示值与实际值不一致。操作员马上将其改成手动控制。由于发现和处理及时,没有对生产造成大的影响。

    经仪表人员检查,确认这3个显示值偏大的流量表均在同一块冗余的模拟输入(AI)卡上。由于该主AI卡信号突变,导致这3个流量信号突增。

    仪表人员马上对存在问题的卡件进行更换。更换后3个参数恢复正常显示。

    “这个隐患如果没有及时发现和处理,不仅会造成原料油进料罐高位报警,更严重的是在自动控制状态下会因为显示值错误引发控制失调,导致进料低流量联锁动作,造成装置非计划停工。” S Zorb装置主管陈喜亮说。

    “这种冗余AI卡件发生信号突变的情况非常罕见,自使用10多年来都未出现过,我们需要将该卡件送回厂家检测确认,并对其性能加以完善。”事后,DCS系统维护技术人员说。

    (黄敏清 罗加云)

 
下一篇4  
 
   
   
   

南方工报版权所有,未经许可不得转载。

关闭