本报讯 近日,在广州石化“百日攻坚创效”行动中,炼油三部“王斌创新创效工作室”充分发挥带头和示范引领作用,组织技术骨干先后开展了污油回炼攻关、压缩机操作优化、接触冷却塔顶空冷操作优化等一系列攻坚创效行动,效果明显。
工作室成员在检查中发现,2号焦化装置中压蒸汽耗量偏高,压缩机入口压力波动大,影响装置安全平稳运行。工作室牵头制定了《压缩机优化运行控制方案》,要求操作人员控制压缩机工作点紧贴防喘振曲线运行,针对装置不同生产阶段工况变化大,系统波动大的情况,要求操作人员提前介入,对可能出现的波动预先做好调整。经过持续优化,该装置中压蒸汽耗量每小时降低了1.91吨,每年可节约蒸汽成本近50万元。
焦化装置接触冷却塔主要作用是对焦炭塔吹汽、给水冷焦时产生的大量蒸汽和少量油气进行洗涤。目前,两套焦化装置均实行24小时生焦周期,冷焦时间充裕。工作室人员经过分析发现塔顶的4组共8台空冷不需要全开也可以保证冷却效果,每组空冷只需要保留一台便能够满足生产需要。工作室人员根据生产实际,精心优化生产操作,要求班组人员在冷却温度可控的情况下,每组停下一台空冷,每天节约用电400千瓦时。
4月份,工作室人员还利用2号焦化装置的废油回收设施,将两套焦化装置的封油罐脱水污油进行收集回炼,每月回炼4吨污油,实现了环保和效益的双赢。
(黄敏清 王诗伟)